QCDの面で同業他社を凌駕する
お客様にコスト貢献を実現する
お客様の要求する製造管理力を充足する力<生産、人員、品質>
日本式の現場管理
精益生産改善
マン・マシン・レート上げ
お客様がMMR(マン・マシン・レート)の合理化を進めようとする時に、正式社員から抵抗がありました。一部の工程に優服請負を導入した後に、外包従業員の協力の元、MMRの合理化を順調に実行できました。一人が二台の機械を見ていたところ、三台を見るようになりました。人数はワンシフト30人から20人まで減らすことができました。
不良率低減
ネジ穴がコネクターに隣接しているため、ネジを絞る時にコネクターを壊すことがありました。毎日の不良率は1.2%位でした。改善前: ネジを偏ったりしたら基板を壊してしまいます。改善後: 中板を追加することで、偏っても基板にダメージはありません。
毎日の生産能力750x1.2%=9PCS(不良)、部品価格は3.8元/PCS。9PCSx3.8元=34.2元、A/B班でトータル毎月約1710元節約できました。